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小雅在一线|向内挖潜 向效而行展新图景

2026年03月16日 23:22
 

小雅是一名记者,每周她或深入林场,或深入车间,讲述普通职工的生活,在充满温度的叙述里我们看到的是平凡却不平淡的生活,感受到的是一线员工对职业的尊重和热爱。

故事的主角有着不同的岗位,不同的境遇,不同的辛劳,但相同的是他们对待生活,对待工作都是那么认真执着,充满希望。

“抚顺工会”专为小雅留出一方园地,讲述一线职工的故事,也期望广大网友为我们提供线索,提供优秀稿件。

“小雅在一线”每周四见!

向内挖潜 向效而行

页岩炼油厂原矿车间“金算盘”打出发展新引擎

鲍雅辉

刚刚过去的一年,页岩炼油厂原矿车间坚持创新引领,精打成本管控“金算盘”,在设备运行、效率提升、降低成本等方面取得了显著成效,走出一条特色鲜明的高质量发展之路。

优供稳排并行,质量效率双提升。原矿车间始终秉持“服务产油”核心理念,把“优质供料、平稳排料”作为生产组织的最高行动纲领,严控非计划停气时长,采取强化巡检、优化定检等方式,全力压降计划外小停气时长,用超时一分钟必分析的严谨,驱使排料系统平稳顺畅,全年计划外小停气同比24年下降945分钟,为原油稳产、高产赢取了宝贵时间。紧盯装车质量、上山效率两项关键指标,采取装车监控倒查、下山问责处罚等非常规举措,高强度、超负荷极限攻坚,推动装车质量、上山效率逆势突破,对比计划分别提升3.4个百分点和5.35个百分点。

严抓设备管理,安全高效稳运行。原矿车间充分调动员工工作积极性,出台维修工段绩效改革新规,建立“多劳多得”考核,扭转“等活避活”旧态,催生“主动作为”新潮。随着队伍士气与技术水平的持续攀升,修机质量明显提高,故障频率显著下降,累计完成318台套设备定检,顺利完成ATP系统、FG系统、老部供排料系统的停产检修,安全高效更换15条皮带、硫化38处接头、分解检查18台电机、更换13处滚筒、修复20余处下料口,保障了设备安全平稳运行。

革新管理模式,“安平”平台显成效。原矿车间统筹推进安全生产信息化平台,将岗位巡检、轴承测温改为手机端实时操作,各级管理人员可及时掌握风险点分布、隐患整改率、特种设备检验到期提醒、作业票证办理情况等,推动管理工作从“被动响应”转向“主动预警”,为决策提供全面、精准的数据支撑。发现隐患后,工作人员用手机拍照上传,系统自动生成整改单并通知负责人,整改完成后拍照反馈、申请人验收,全程线上留痕,高效透明,隐患治理环节流程实现从“线下跑腿”到“线上闭环”的转变。

精细管控成本,修理费用再缩减。原矿车间严格落实机电设备“巡、查、护、修、检”五位一体管理,以“以养代修”降低设备故障率,避免抢修,杜绝失修,既保障了生产稳定,又节省了外委修理费。规范施工单位方案交底与技术交底,避免误工、返工,压缩工期等情况的发生,在施工中对关键环节、部位进行质量监管,安排专项负责人全程参与外委施工写实,确保修理费如实结算。持续拓宽自主检维修半径,不断深挖“外委转自修”潜能,在圆满完成各系统检修任务基础上,实现了应修尽修“不外委”、维修成本“向内收”的硬核突破,节省了大量修理费。

深挖节支潜能,绿色节能有亮点。原矿车间以精细化管理为核心,坚持在能耗管理上精打细算,严格执行“设备运行效率”“躲峰填谷用电”及“非生产用电”等常态化考核,细化翻车作业流程,出台并执行“先定车对位,后启动设备”新规,将ATP排料系统原有双线运行模式,改为“一用一备”,度电必争,度电必省,圆满完成全年用电指标考核。依托“物资共享平台”,盘活闲置资源,压降冗余库存。深入开展“修旧利废”工作,鼓励小改小革,在保障安全的前提下,榨干皮带使用寿命、延长皮带更换周期,材料费支出明显降低。

向内挖潜,向效而行。眼下,原矿车间全体干部员工正以分秒必争的紧迫感、斗志昂扬的精气神,与时间赛跑、与寒潮竞速,誓夺元月“开门红”目标。

撰稿:鲍雅辉

校对:李梦涵葛星宇

编辑:刘青南

审核:郭琳 俞安 罗秋实